栲膠法脫硫的優點
- 文件下載:
-

- 文件介紹:
- 該文件為 docx 格式,下載需要 20 積分
- 栲膠法脫硫的優點姜堰市化肥公司化肥生產能力現已達到18萬t/a合成氨,30萬t/a尿素。近年來隨著化肥行業激烈競爭,特別因煤炭供應日趨緊張,煤炭價格不斷上漲,企業從控制生產成本的角度出發,越來越多地使用高硫煤,因而使半水煤氣中的硫化物含量大幅上升,給后續工段的生產帶來極其嚴重的隱患,必須予以脫除,由此加大了半脫負荷并使之成為制約生產的瓶頸。筆者就姜堰化肥公司在半脫工段采用催化—栲膠法脫硫工藝技術的情況進行如下分析和總結。1 半脫工藝的選擇公司要求半脫后H2S含量指標<0.03g/m3。1999年之前半脫工藝采用氨水催化法脫硫,后隨著技改擴能以及越來越多地使用高硫煤,半脫工段負荷已遠遠超過當初設計能力。此外,氨水催化法脫硫還存在諸多問題:①在再生過程中因空氣氣提,氨損耗大;②容量較低,只有0.1 g/L;③循環量大,溶液循環量為800 m3/h,電耗高;④由于脫硫過程要保持一定的氨水滴度(20~30),為保證脫硫吸收效果須向溶液中不斷補充氨,以彌補再生過程損失的氨,因此消耗大,運行成本高。采用氨水催化法脫硫時,半脫后的H2S含量長期居高不下,高達0.06~0.08 6/m3,超過操作指標控制值的2倍~3倍,多次因此出現脫碳工段填料硫堵及銅洗工況不穩,使銅耗升高,并造成銅洗工段帶液,對合成觸媒帶來極大危害。因此,半脫工藝的技術改造勢在必行。2000年公司對半脫工段進行改造,采用脫硫效率較高的工藝——栲膠脫硫。一般情況下在半脫進口氣體H2S含量<3.0 g/m3,溶液循環量為650m3/h時,脫...